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裂解爐作為乙烯裝置的龍頭設備,在乙烯長、穩、滿生產過程中起著舉足輕重的作用。在長
期連續運轉過程中爐管結焦現象顯著影響著乙烯產量,因為它會使爐管管壁熱阻增大,熱傳導率
降低,使裂解過程能耗增大,壁溫升高,爐管壽命縮短。同時,焦垢會使爐管內徑變小,物料流
動過程壓力降增大,甚至堵塞管道,使運轉周期縮短,產量受到限制。因此,在正常運行一段時
問之后,通常需要對裂解爐實施停爐燒焦操作,以除去輻射段爐管及急冷鍋爐中的焦垢,改善裂
解爐的性能,降低裝置的能耗及物耗,延長運行周期。在清焦過程中會產生大量的燒焦尾氣,除
了蒸汽,還含有小粒徑焦粒、CO、CO2等污染物,成為大氣環境中PM2.5(Particulate
Matter,簡稱PM)顆粒物的污染源之一。目前國內各乙烯裝置主要采用的是重力沉降罐或大型旋
風分離器來控制外排顆粒污染物,然而它們的較大弊端就是只能捕集粒徑大于100μm的顆粒物,
并不適合捕集粒徑低于10μm甚至是低于3μm的微細顆粒污染物。
微型旋流管是一種高能、安全、可長周期運轉的分離設備,但傳統旋流管的操作壓力降大,
限制了其在常壓系統中的應用。如,催化裂化三旋(催化裂化再生氣密度3~4kg/m3),1+2級
壓降20kpa、第3級壓降15kPa。如簡單移植加用于乙烯裂解爐燒焦尾氣的除塵處理,由于燒焦
尾氣的壓頭不夠,造成憋氣,無法進行正常的燒焦作業。
公司著眼于乙烯燒焦尾氣的污染問題,同華東理工大學、鎮海煉化合作開發了一種氣溶膠高能
捕集方法,有效地實現了乙烯燒焦尾氣氣溶膠污染物的控制。一方面,所發明的低壓降微型旋流管
,可以實現進口氣溶膠濃度500mg/m3凈化至25mg/m3、平均粒徑3?m顆?;厥章?2.5%、
7?m顆?;厥章?5.0%,而其額定壓力降為30mmH2O(0.0003MPa),僅為傳統旋流器1/10;
另一方面,所建立的雙分支流體系的理論模型,應用于微型旋流管并聯模式選擇、并聯結構設計和操
作指南制訂中,使微型旋流管之間的壓力差小于 10%,滿足工業應用要求,實現了微型旋流管的工
業規模的運用。